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反滲透預(yù)處理系統(tǒng)分析微生物污染的原因及處理

時間 : 2021-10-22 14:04:26 閱讀 : 317

嚴(yán)格的供水預(yù)處理是保證反滲透成功運行的前提,微生物污染一直是反滲透系統(tǒng)面臨的重要風(fēng)險。微生物污染不僅針對反滲透膜,還可能發(fā)生在預(yù)處理系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié),影響系統(tǒng)的運行。防止微生物污染是反滲透給水預(yù)處理階段的重要任務(wù)之一。

1、系統(tǒng)概況

A電廠采用反滲透膜技術(shù)進(jìn)行預(yù)脫鹽,然后通過二次離子交換脫鹽制備合格的軟化水。水源來自水庫地表水。反滲透系統(tǒng)采用澄清和多級過濾進(jìn)行預(yù)處理。處理過程如圖1所示。

澄清處理中使用的絮凝劑是聚合氯化鋁。為了控制系統(tǒng)中的微生物,在澄清池的入口添加殺菌劑進(jìn)行殺菌和除藻處理。醉中使用的殺菌劑是二氧化氯。由于二氧化氯發(fā)生器運行不穩(wěn)定,2013年被次氯酸鈉取代。反滲透裝置有兩排,采用一級和二級組合方式,單排設(shè)計輸出為150噸/小時,每排配有四個安全過濾器。安全濾芯采用進(jìn)口品牌的高流量折疊式濾芯,過濾精度為5 μ m,

2、保安過濾器壓差異?,F(xiàn)象

反滲透系統(tǒng)于2010年投入運行。運行期間,安全過濾器的壓差為監(jiān)測。當(dāng)安全過濾器入口和出口之間的壓差超過0.3兆帕?xí)r,更換濾芯。系統(tǒng)投入運行后,安全濾芯的正常使用期限約為3個月,z大允許長度可達(dá)半年。自2013年4月以來,安全過濾器的異常壓差經(jīng)常上升,濾芯的使用壽命變短:當(dāng)反滲透系統(tǒng)關(guān)閉一段時間后再投入運行,或者細(xì)砂過濾器反洗后再次投入運行時,安全過濾器的壓差會在很短的時間內(nèi)上升到超過允許值。2014年春夏,情況變得更加嚴(yán)重。濾芯zui僅使用了兩周。在此期間,活性炭過濾器和細(xì)砂過濾器的水污染指數(shù)均在可接受的范圍內(nèi)。未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)情況。后續(xù)反滲透裝置 級操作的壓差也相應(yīng)增加,但在允許范圍內(nèi),第二級操作的壓差增加速率沒有顯著變化。

3、預(yù)處理系統(tǒng)微生物污染判斷

3.1預(yù)處理系統(tǒng)調(diào)查

安全過濾器壓差增加表明濾芯結(jié)垢。正常情況下,濾芯結(jié)垢的原因無非是污泥顆粒堵塞和微生物污染??疾炝祟A(yù)處理系統(tǒng)中所有設(shè)備的運行情況。澄清器和空氣洗滌過濾器運行正常。過濾出水濁度小于0.5NTU,活性炭過濾器和細(xì)砂過濾器出水SDI歷史數(shù)據(jù)在4-5之間,滿足反滲透進(jìn)水要求。SDI試驗?zāi)ど衔窗l(fā)現(xiàn)污泥或濾料粉末截留,但在細(xì)砂過濾器觀察孔處的濾料表面觀察到綠色粘性污泥附著。取出污染堵塞的濾芯進(jìn)行檢查,有很重的魚腥味。濾芯筒內(nèi)側(cè)(進(jìn)水側(cè))為潔凈,外側(cè)(出水側(cè))有淡黃色斑點,無異物堵塞跡象。系統(tǒng)檢查結(jié)果z初指向微生物污染。

3.2濾芯結(jié)垢檢測

為了進(jìn)一步確定結(jié)垢原因,用掃描電子顯微鏡和能譜儀對結(jié)垢濾芯進(jìn)行了顯微檢測。保持剛?cè)〕龅淖栉蹫V芯處于潮濕狀態(tài),將其密封,并發(fā)送至檢測機構(gòu)和檢測。將折疊的過濾膜切割成約3厘米×4厘米的尺寸。展開后,根據(jù)過濾膜工藝結(jié)構(gòu)分離三層過濾膜。用掃描電子顯微鏡分別放大觀察每層的進(jìn)水側(cè),用能譜儀對阻污物質(zhì)進(jìn)行元素分析。圖2和3是*層(su)的掃描圖像

掃描電鏡觀察結(jié)果表明,濾芯濾膜中確實存在異物,主要發(fā)生在濾膜的第二層和第三層,尤其是第三層嘴。附件幾乎占據(jù)了大部分孔隙空間,這應(yīng)該是過濾器壓差高的直接原因。附著元素分析的結(jié)果表明,碳元素和氧元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于70%,并且有少量的硅元素和鋁元素。從濾芯比例來看,濾芯內(nèi)部的附著物主要是有機物。結(jié)合被測濾芯的強烈腥味和出口側(cè)表面的黃綠色斑塊,可以確定微生物污染是濾芯堵塞的主要原因。

安全過濾器濾芯的微生物污染反映了預(yù)處理階段滅菌和除藻不完全。理論上,預(yù)處理系統(tǒng)的所有部分都存在微生物污染的風(fēng)險。細(xì)砂過濾介質(zhì)表面存在綠色粘液表明這種風(fēng)險確實存在。盡管活性炭過濾器未取樣檢測,但從細(xì)砂過濾器的污染嚴(yán)重程度來看,微生物污染的可能性非常高。

4、微生物污染原因分析

微生物存在于幾乎所有的地表水,但零星微生物不會形成菌落,也不會造成微生物污染的威脅。導(dǎo)致微生物污染的因素很多,如水源、溫度、季節(jié)、處理方法、操作條件等。就電廠而言,微生物污染的發(fā)生主要是殺菌劑處理、運行方式、季節(jié)因素和系統(tǒng)缺陷綜合作用的結(jié)果。

(1)預(yù)處理階段殺菌劑處理不足。從時間角度來看,微生物污染發(fā)生在殺生物劑從二氧化氯變?yōu)榇温人徕c之后,這反映了次氯酸鈉劑量不足導(dǎo)致殺生物不完全。就消毒性能而言,在相同劑量條件下,次氯酸鈉比二氧化氯弱。電廠使用次氯酸鈉后,澄清池出水的余氯質(zhì)量濃度一般約為0.1毫克/升。參考相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),如生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求出水余氯≥0.3毫克/升,循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范要求連續(xù)加氯時,水中余氯含量控制在0.1 ~ 0.5毫克/升。為了在后續(xù)過濾器、清潔水箱和過濾器的長期停留期間保持澄清池出水的持續(xù)殺滅能力,澄清池出水0.1毫克/升的余氯含量明顯較低。隨著余氯含量的消耗和衰減,水體失活消失,生物在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中繁殖和聚集。

(2)工藝缺陷。由于在活性炭過濾器的離子交換除鹽系統(tǒng)的基礎(chǔ)上增加了細(xì)砂過濾器和反滲透裝置,活性炭過濾器在反滲透預(yù)處理系統(tǒng)流程中位于細(xì)砂過濾器之前。這種相反的常規(guī)過程布置使得清潔水箱的流出物在活性炭過濾過程中被去除,即使它含有足夠的余氯,殺生物劑也不能到達(dá)細(xì)砂過濾器和安全過濾器,并且活性炭床后面的微生物不能被殺死。由于長期運行,細(xì)砂過濾器中的微生物大量積累,成為安全過濾器和反滲透膜中微生物污染源。

(3)系統(tǒng)的長期關(guān)閉會助長微生物污染。受少量軟化水的限制,反滲透和預(yù)處理系統(tǒng)通常會關(guān)閉24小時以上。在預(yù)處理階段滅菌不完全的情況下,水流的靜止?fàn)顟B(tài)為微生物在水體中的積累和繁殖提供了更好的環(huán)境。微生物生長在活性炭過濾器、細(xì)砂過濾器和安全過濾器在關(guān)閉期間容易攔截污染物的位置,即快速。微生物代謝形成生物粘膜,其粘性強,幾乎不受水流剪切力的影響。一旦形成,很難通過常規(guī)方式(如反沖洗和正向沖洗)將其集中移除,從而累積很長時間

5、處理對策及效果

(4)在活性炭過濾器出口添加殺菌劑投加點進(jìn)行二次殺菌處理,并添加次氯酸鈉控制后續(xù)系統(tǒng)中的微生物污染。運行時,安全過濾器入口處的余氯控制在0.1-0.3毫克/升,通過控制還原劑的加入量,保證反滲透膜入口處的余氯小于0.1毫克/升。

(5)縮短反滲透系統(tǒng)的關(guān)閉時間,每次關(guān)閉時間不得超過24h,以避免關(guān)閉過程中微生物的繁殖和積累。

以上處理措施應(yīng)根據(jù)實施難度進(jìn)行。2015年5月,活性炭過濾器出口二次殺菌加藥設(shè)備進(jìn)行改造,細(xì)砂過濾器進(jìn)行高濃度殺菌清洗處理。之后,反滲透預(yù)處理系統(tǒng)按調(diào)整后的方式運行,二次殺菌處理繼續(xù)投入運行。從改造后的運行情況來看,防治措施取得了良好的效果。截至2015年7月15日,安全濾芯已連續(xù)使用兩個多月,過濾器壓差保持良好狀態(tài)。

6、結(jié)語

嚴(yán)格的供水預(yù)處理是保證反滲透成功運行的前提。隨著微濾、超濾等精密過濾設(shè)備的日益應(yīng)用和成熟,膠體和懸浮顆粒、大分子有機物對反滲透膜的威脅程度已經(jīng)大大提高到降低,而微生物污染一直是反滲透系統(tǒng)面臨的重要風(fēng)險。微生物污染不僅針對反滲透膜,還可能發(fā)生在預(yù)處理系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié),影響系統(tǒng)的運行。防止微生物污染是反滲透給水預(yù)處理階段的重要任務(wù)之一。由于微生物污染受多種因素影響,如水源、季節(jié)、處理方法、設(shè)備條件等。目前尚無統(tǒng)一的防治標(biāo)準(zhǔn)可供參考。要求操作人員根據(jù)實際情況選擇合適的處理方法,強化監(jiān)測,不斷總結(jié)經(jīng)驗,形成一套適合自己的安全有效的防治方法。

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標(biāo)題:反滲透預(yù)處理系統(tǒng)分析微生物污染的原因及處理
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